閉環(huán)改造破解刷罐停產“魔咒”
* 來源 :中國石化報 * 發(fā)表時間 : 2025-8-5 8:02:00 * 瀏覽 : 275
樓小梅 黃紅霞 黃保國
近日,江漢鹽化工的制鹽裝置EV-201蒸發(fā)罐結垢需要刷罐作業(yè)。崗位員工在DCS操作系統上關閉與其他蒸發(fā)罐的轉料閥,再啟動抽水泵將罐內母液抽走,同時往罐內加注冷凝水以保持液位平衡。待鹽垢沖洗干凈后,抽走水即可恢復生產。整個過程簡單高效,員工可以輕松完成工作任務。
目前,江漢鹽化工擁有兩套制鹽裝置,其中鹽系統共有7個蒸發(fā)罐。裝置連續(xù)運行一段時間后,蒸發(fā)罐壁會結出厚厚的鹽垢,這會導致蒸發(fā)空間縮小,料液沸騰加劇,還會造成冷凝水電導率超標。此外,罐壁上的鹽垢若發(fā)生垮塌,容易與循環(huán)泵葉輪碰撞,引發(fā)設備事故,導致裝置非正常停產。
“以往生產鹵水是順流轉料,其中一個蒸發(fā)罐刷罐時,與之相連的其他罐無法補充鹵水,也必須停下來。每次停產刷罐都需要8小時左右,對產量影響很大?!丙}硝運行部生產技術組組長焦曉軍介紹道,“更關鍵的是,員工還得進入加熱室疏通加熱管,刷罐期間還要進行人工化鹽,作業(yè)過程中存在高溫燙傷、機械傷害等安全風險。”
焦曉軍從事鹽鹵化工真空制鹽工作已有34年,具備豐富的制鹽相關知識和經驗。為解決這一難題,焦曉軍反復思考琢磨,與攻關小組成員一同分析、摸索、討論,最終確定了給蒸發(fā)罐加裝鹵水補充工藝管線和刷罐水回收工藝管線,確保帶汽刷罐的技改方案,由此在不停產的情況下也能及時清理蒸發(fā)罐鹽垢。
起初他們只加裝了鹵水補充管線,雖然效率提高了,但無法徹底解決刷罐水的回收問題?!凹热荒芗友b鹵水補充管線,為何不再加一條刷罐水回收管線呢?”在實施技改的過程中,焦曉軍不斷改進優(yōu)化方案,有了想法,立即著手設計管線流程。新的回收管線裝好后,刷罐水可以通過管線回收至儲水罐中進行再利用。
新技改方案實施后,偶爾會出現崗位員工因不清楚操作流程而倒錯閥門的情況。為此,焦曉軍專門編制了《鹽系統帶汽刷罐操作法》,明確了操作規(guī)范和流程,以減少操作失誤,提升員工的操作技能水平。
如今,刷罐無須停產,刷罐水也能回收再利用,帶汽刷罐操作法確保了裝置安全運行,有效降低了員工的勞動強度和作業(yè)安全風險,也為公司創(chuàng)造了可觀的經濟效益。
專家點評
江漢鹽化工副經理 閆正忠:
延長鹽硝聯產裝置生產周期,減少停車刷罐次數,是真空制鹽行業(yè)一直都在探索的方向。江漢鹽化工鹽硝運行部通過技術團隊攻關,大膽開展工藝創(chuàng)新技改,實現不停車刷罐,延長了裝置生產周期,降低了停車檢修頻次,減少了高風險作業(yè)數量,推動了公司“零高風險區(qū)”建設,也有效降低了裝置頻繁開停車帶來的安全環(huán)保風險。